億通達——蒸汽節(jié)能專家
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專業(yè)設備
一、應用背景 |
當?shù)推肺徽羝荒軡M足生產(chǎn)工藝需求時,只能棄之不用。而根據(jù)蒸汽焓值表可知,這部分低壓蒸汽的熱焓與高壓蒸汽相差無幾,每回收利用1噸100℃低壓蒸汽可節(jié)約0.97噸0.8MPa.176℃高壓蒸汽,節(jié)能價值大于其他回收利用方式。
二、工作原理 |
使用高參數(shù)蒸汽或者分氣缸壓力做高壓蒸汽將低壓蒸汽升壓后輸出工作蒸汽,輸出口安裝壓力變送器,可調(diào)節(jié)執(zhí)行機構,確保在蒸汽流量波動時,仍可輸出穩(wěn)定的工作蒸汽。
圖:在生產(chǎn)線應用的流程圖
圖:在熱電廠應用的流程圖
三、技術創(chuàng)新——與傳統(tǒng)單噴嘴蒸汽噴射熱泵對比 |
說明:相比傳統(tǒng)單噴嘴蒸汽噴射熱泵,多通道蒸汽噴射升壓裝置可確保蒸汽流量在5%~100%之間波動時仍高效率運行,適應變工況能力強,節(jié)能效果佳。
四、應用領域
(一)在熱電廠的應用 ——是減溫減壓器的理想替代品
1、在熱電聯(lián)產(chǎn)過程中,當汽輪機抽、背壓后的低壓蒸汽不能滿足生產(chǎn)企業(yè)需求時,通常會采取使用減溫減壓閥直接降級未發(fā)電的高壓蒸汽來生成符合生產(chǎn)要求的蒸汽。
多通道蒸汽噴射升壓裝置→可利用高壓蒸汽將原本不能滿足生產(chǎn)需求的低壓供汽驅(qū)動升溫升壓,達到滿足需求的壓力要求,充分利用低壓蒸汽,節(jié)省高壓蒸汽,大大降低電廠成本,節(jié)能效果佳,改造投入少,是替代傳統(tǒng)“高值低用”做法的理想方案。
2、經(jīng)濟效益分析:
以某電廠的數(shù)據(jù)為例:
鍋爐運行參數(shù) |
背壓機排氣壓力 |
生產(chǎn)需求蒸汽參數(shù) |
其他條件 |
5.0MPa,470℃ |
1.0MPa |
1.4MPa,210℃,30噸/小時 |
發(fā)電成本0.4元/度,每噸蒸汽發(fā)電能力為84度。 |
改造方式對比:
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內(nèi)容 |
生產(chǎn)需求蒸汽的成本/小時 |
原方案 |
使用減溫減壓器將5.0MPa,470℃降低到1.4Mpa,210℃ |
30噸5.0MPa,470℃高壓蒸汽 |
現(xiàn)方案 |
多通道蒸汽噴射升壓裝置利用5.0MPa,470℃做驅(qū)動蒸汽將1.0MPa背壓機排汽壓力升壓到1.4MPa供給熱網(wǎng) |
11噸5.0MPa,470℃高壓蒸汽+19噸1.0MPa低壓蒸汽 |
分析:根據(jù)蒸汽焓值表可知,高壓蒸汽與低壓蒸汽的焓值相差無幾,則“現(xiàn)方案——熱生產(chǎn)需求蒸汽的成本/小時”相對節(jié)省“19噸高壓蒸汽”,所以——
每小時增加發(fā)電量:19噸*84度/噸=1596度。
每天增加經(jīng)濟效益:1596度/小時*24小時*0.4元/度=15321元,每月增加經(jīng)濟效益大約45萬元!
3、客戶案例
山東海陽龍鳳熱電廠
說明:改造后每年增加經(jīng)濟效益300多萬元,具體情況可瀏覽企業(yè)官網(wǎng)http://www.ytyitongda.com/
江西銅業(yè)集團
說明:改造后每年增加經(jīng)濟效益300多萬元,具體情況可瀏覽企業(yè)官網(wǎng)http://killone.cn/
(二)在生產(chǎn)線的應用——能降低生產(chǎn)能耗10%-20%
1、在生產(chǎn)過程中,高壓蒸汽經(jīng)換熱后形成高溫冷凝水,再經(jīng)疏水閥排放后閃蒸出低壓蒸汽,再混合疏水閥泄漏的新鮮蒸氣,這部分的蒸汽量十分可觀,焓值幾乎相當于新鮮蒸汽,但傳統(tǒng)做法很難做到有效回收,只能“白白浪費”部分熱能。
多通道蒸汽噴射升壓裝置→可利用分氣缸的高壓蒸汽做驅(qū)動,將這部分很難回收的低壓蒸汽升級繼續(xù)回到生產(chǎn)線使用,大限度的利用蒸汽的熱能,大大地降低生產(chǎn)能耗,節(jié)能效果遠超傳統(tǒng)方式,閃蒸提取后冷凝水溫度可降至90℃以下,特別適用于高溫冷凝水需冷卻降溫方可進入水處理系統(tǒng)回用的大型自有鍋爐企業(yè)以及外購蒸汽企業(yè)。
2、客戶案例及經(jīng)濟效益分析SS
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淮安聯(lián)力化工 |
浙江綠科安化學 |
云南云天化工 |
客戶案例 |
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效益 |
年收益近300萬元 |
年收益近90萬元 |
年收益229.7萬元 |